(1)改造投產(chǎn)初次調(diào)氬,開西號氬泵時,出口壓力怎么也上不去,采用充分予冷,變頻調(diào)速為最高,過濾網(wǎng)檢查,穿墻進(jìn)出口管隔熱檢查、處理等方法也沒有效果,廠家現(xiàn)場調(diào)試人員也束手無策。改開東號氬泵,壓力很快上去,運(yùn)行正常。后檢修扒塔,發(fā)現(xiàn)西號氬泵進(jìn)口管道設(shè)計不合理,彎頭太多,本來粗氬Ⅱ塔塔釜就低,這樣氬泵進(jìn)口NPSH達(dá)不到設(shè)計值,出口壓力上不去。對進(jìn)口管改造,減少彎頭。再啟動,一切正常。
(2)因氬泵出口管頂部開裂,停車檢修后,再啟動,發(fā)現(xiàn)氬泵運(yùn)行不久,壓力就掉下來,加溫反吹后,再啟動,仍是如此,把Ⅱ塔塔釜液體全排凈,重新積液,氬泵仍不能正常運(yùn)行。最后扒氬泵小保冷箱,去掉進(jìn)口過濾器網(wǎng),問題得以解決。分析認(rèn)為,Ⅱ塔內(nèi)進(jìn)入珠光砂的原因是:氬泵出口管頂部開裂,停車后,漏進(jìn)珠光砂,再流到粗氬Ⅰ塔頂部,加溫時通過餾分氣管道流進(jìn)粗氬Ⅱ塔。
(3)氬泵密封氣開始選用壓力氮?dú)猓痪冒l(fā)現(xiàn)密封系統(tǒng)混合氣排放管有液體排出,分析認(rèn)為密封氣堵塞,用微量水分析儀分析壓力氮?dú)猓l(fā)現(xiàn)含水量近1000PPm,這些水是由于活塞氮壓機(jī)冷卻水鋼套不嚴(yán)密漏進(jìn)的,問題原因得以找到。密封氣改用儀表空氣后,氬泵運(yùn)行正常。
(4)首次改造,采用取消精氬塔流程,精液氬中微量氮純度一直不合格,懷疑是密封氣滲漏造成的,研究決定密封氣改用氬泵出口壓力氬,結(jié)果精液氬仍不合格,密封氣又改回儀表氣。最后進(jìn)行二期改造,增設(shè)精氬塔后,精液氬合格。
(5)今年8月初,正在運(yùn)行的東氬泵發(fā)現(xiàn)漏夜,改用西氬泵,啟動時,轉(zhuǎn)速只能調(diào)到2900轉(zhuǎn)/分,泵出口壓力為0.58Mpa左右,液體打不上粗氬Ⅰ塔頂部。電工咨詢廠家后,重新調(diào)試變頻器,轉(zhuǎn)速達(dá)到3600轉(zhuǎn)/分,泵出口壓力升為0.8Mpa,液體可順利打入Ⅰ塔頂部。
